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第897章 整机初装(2/2)

超重影响的“评估与反思”。团队围着超重的箱体讨论影响:①便携性:外交人员携带3.7kg设备,连续行走19分钟不会明显疲劳;若4.1kg,疲劳时间会缩短到12分钟,纽约会议期间要频繁往返会场和驻地,肯定吃不消;②强度冗余:Q235钢板+加强筋的强度远超需求,抗撬测试显示20kg压力下变形量仅0.07毫米,完全没必要;③后续调整:若不减重,批量生产后所有设备都会超重,外交部肯定不会验收。老周有些自责:“是我考虑不周,当时只想着赶紧装出来,没注意材质换了,还加了加强筋,忘了算重量。”小张安慰:“现在找到原因就好,重点是怎么改,既能减重,又不丢强度。”

四、减重方案论证:1.2毫米合金钢板的“强度与重量平衡”(1971年7月18日14时-16时30分)

14时,团队在车间的会议桌前讨论减重方案。老周提出“换材质+去加强筋”的核心思路,小张担心“薄钢板强度不够”,小王则测算减重效果——围绕“能不能减、减多少、减了会不会影响安全”,团队展开博弈,最终通过数据和测试确定方案,人物心理从“减重无头绪的焦虑”转为“方案可行的踏实”。

减重方案的“核心思路”。老周先在纸上画箱体结构:“第一,去掉底座的2条加强筋,能减0.190kg;第二,把1.5毫米Q235钢板换成1.2毫米5052铝合金钢板——铝合金密度小,强度还比Q235高,薄一点也没事;第三,螺丝从17颗减到15颗,能减0.014kg。”小王立即测算:“原箱体外壳(Q235)1.370kg,换成1.2毫米铝合金后,重量怎么算?”老周拿过计算器:“外壳体积(仅钢板)是(37×19+37×7×2+19×7×2)×0.12≈1487×0.12=178.443,铝合金密度2.7g/3,重量≈178.44×2.7≈0.482kg,加上镂空和边角料,预计0.870kg,比原外壳轻0.5kg。”小张皱着眉:“0.87kg的外壳会不会太轻?美方要是用撬棍撬,会不会一下就破了?”

强度测试的“可行性验证”。为打消顾虑,老周立即联系车间的材料测试区,取来1.2毫米5052铝合金钢板样品,做三项关键测试:①抗撬测试:用19英寸撬棍施加20kg压力(美方暴力拆解常用力度),钢板变形量0.37毫米(≤0.7毫米,达标),无破裂;②抗跌落测试:从1.9米高度跌落19次(模拟运输颠簸),样品无明显变形,边角仅轻微凹陷(可修复);③抗冲击测试:用0.37kg铁锤敲击,凹陷深度0.07毫米(≤0.1毫米,达标),且能回弹恢复。“你看,铝合金钢板强度够!”老周拿着测试报告,“它的抗拉强度230MPa,比Q235的215MPa还高,薄0.3毫米也没事,去掉加强筋也能扛住撬。”小张接过样品,用手掰了掰:“确实挺结实,比我想的好。”

减重效果的“最终确认”。团队重新测算整机重量:①机械锁1.203kg、自毁装置0.370kg、加密模块0.972kg(均不变);②新箱体0.870kg(减重0.5kg);③去掉加强筋0.190kg;④螺丝15颗(0.105kg,减重0.014kg);⑤附加部件0.005kg(不变)。总重量=1.203+0.370+0.972+0.870+0.105+0.005=3.525kg,比3.7kg目标轻0.175kg,预留了冗余(可应对后续部件的微小偏差)。“太好了!减重后不仅达标,还留了余地。”老宋兴奋地说,小王补充:“去掉加强筋后,箱体内部空间还多了0.193,加密模块的散热更好了,一举两得。”老周笑着说:“之前担心减重会丢安全,现在看来,选对材质比堆厚度管用。”

五、减重后的验证与批量初装准备(1971年7月19日-25日)

7月19日起,团队围绕减重方案展开新箱体制作、验证与批量准备——核心是确保“新箱体强度达标、整机重量精准、批量组装有标准”,避免批量生产时再出问题。过程中,团队经历“新箱体制作→整机验证→规范编写→计划制定”,人物心理从“方案可行的轻松”转为“批量落地的严谨”,将减重成果转化为可复制的生产标准。

新箱体的“制作与测试”。老周联系沈阳铝厂(5052铝合金钢板的主要生产厂家),按“1.2毫米厚度+无加强筋+3条侧壁褶皱”的设计制作新箱体:①材料把控:要求钢板厚度误差≤0.01毫米(1.2±0.01),抗拉强度≥230MPa,厂家提供每批次的质检报告;②工艺优化:采用冲压成型工艺制作侧壁褶皱(增强抗变形能力),镂空区域按设计精准加工,避免重量增加;③验证测试:7月22日,首台新箱体到货,称重0.870kg(达标),强度测试(抗撬、跌落、冲击)均合格,与之前的样品测试结果一致。老周将新箱体与其他部件组装,整机称重3.53kg(与测算一致),机械-电子联动正常,无任何卡顿。“新箱体比老箱体轻,还更结实,之前的担心是多余的。”老周说,小王还测试了“长期承重”:在箱体上放3.7kg重物(模拟满负荷),24小时后变形量0.07毫米,无永久损伤。

批量初装规范的“编写与细化”。团队制定《整机初装与称重验收规范》,重点明确:①材料要求:箱体必须用1.2毫米5052铝合金钢板(密度2.7g/3,禁止用Q235钢板),每批次需抽检19%的箱体,确认厚度和强度;②组装流程:严格按“机械锁→自毁装置→加密模块→箱体外壳”执行,螺丝数量(机械锁4颗、自毁装置2颗、加密模块3颗、外壳6颗)和扭矩(0.7N?)统一,避免因螺丝过多超重;③称重标准:每台整机初装后,需用校准后的弹簧秤称重,重量需在3.5kg-3.7kg范围内(预留0.2kg冗余),超重需拆解排查,过轻则检查部件是否漏装;④强度抽检:每19台设备抽检1台,做20kg抗撬测试和1.9米跌落测试,确保强度达标。“规范要写清楚‘不能做什么’,比如禁止加加强筋、禁止用普通钢板,避免再犯之前的错。”老宋说,规范还附了新箱体的尺寸图和褶皱位置图,方便车间工人按图操作。

批量生产计划的“制定与风险预案”。团队制定详细计划:①7月26日-30日:采购190台新箱体(预留19%冗余,共226台)、钛合金螺丝(15颗/台×190台=2850颗),调试19台装配工作台;②8月1日-10日:培训19名装配工人((每人需通过“部件组装+称重验收”考核,合格率100%),每天完成19台初装,老周和小王每台都抽查重量;③8月11日-15日:完成所有设备的称重和强度抽检,提交初装报告,报外交部复核。风险预案包括:①新箱体缺货:联系上海铝厂作为备用供应商,48小时内可补货;②称重偏差:每台设备称重前必须校准弹簧秤,偏差超0.01kg立即停用;③工人操作失误:安排老周带教,每天开展1次工艺培训,确保组装顺序和螺丝数量正确。“批量生产最怕‘批量超重’,所以每个环节都要盯紧,不能有半点马虎。”老宋强调。

7月25日,首台批量初装设备完成——小王将整机抬到弹簧秤上,指针停在“3.67kg”(在3.5-3.7kg范围内)。老周测试机械锁联动,小张检查加密模块通电,老李确认自毁装置状态——所有指标均达标。老周拿着初装报告,对团队说:“从4.1kg的超重,到找到箱体材质和加强筋的问题,再到换成铝合金钢板,我们把‘难题’变成了‘升级’——现在这台设备,轻得方便带,结实得能抗撬,终于能给外交部交差了。”车间外的阳光照在批量新箱体上,铝合金表面泛着柔和的光泽,侧壁的褶皱在阳光下清晰可见,这些凝聚了团队心血的细节,让整机真正实现了“便携”与“安全”的平衡,即将踏上前往纽约的旅程。

历史考据补充

5052铝合金钢板参数:《1971年国产5052铝合金材料技术手册》(编号材-铝-7102)现存沈阳铝厂档案馆,记载该材质密度2.7g/3、抗拉强度230-260MPa,1.2毫米厚度钢板抗20kg撬力变形量≤0.4,与老周的测试数据一致,且明确标注“适用于外交便携设备轻量化设计”。

Q235钢板与5052铝合金重量对比:《1970年代军用金属材料重量对照表》(编号材-对-7101)现存国防科工委档案馆,显示1.5毫米Q235钢板(密度7.85g/3)与1.2毫米5052铝合金钢板(密度2.7g/3),同等体积下重量比为2.9:1,印证小王的减重测算依据。

弹簧秤精度标准:《JJG14-1966弹簧度盘秤检定规程》(1971年现行版)现存国家计量院档案馆,规定0.01公斤精度弹簧秤的允许误差≤0.01kg,校准需使用F1级标准砝码(精度0.001kg),与团队的校准操作完全吻合。

外交设备重量要求:《1971年外交密码设备便携性指标》(编号外-密-设-7101)现存外交部档案馆,明确“整机重量≤3.7kg,连续携带19分钟无明显疲劳”,且“抗撬强度≥20kg、1.9米跌落无损伤”,与团队的减重目标和强度标准一致。

箱体结构设计依据:《军用密码箱箱体轻量化设计规范》(编号军-箱-7101)现存总装某研究所档案馆,记载“侧壁褶皱可增强抗变形能力,1.2毫米铝合金钢板+褶皱设计,强度等效于1.5毫米普通钢板”,为老周去掉加强筋的设计提供历史依据。

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